首套裝置連續(xù)運行僅100天
上世紀70年代,中石油遼陽石化公司引進法國羅納.普郎克公司己二酸氨化脫水制己二腈專利,由法國斯貝西姆工程公司設計,建設了國內首個己二腈生產裝置。己二酸氨化制己二腈生產工藝路線的核心是將己二酸與氨反應,在加水和脫水制得己二腈。反應過程包括每個羧基與氨結合并脫掉一個分子水形成酰胺,再進一步脫掉第二個分子水即完成羧基到腈基的轉化過程。遼化己二腈裝置自1981年引進投產后一直運行不佳,反應器結焦及腐蝕嚴重,兩年壞掉3臺反應器,整套裝置連續(xù)運行僅在100天,生產1噸己二腈消耗1.6噸己二酸,遠超出理論值的1.35噸,摩爾收率僅85%,在原料高企的壓力,中石油遼陽石化公司己二腈裝置2002年停產。。
12、25%的原料被副反應掉
己二酸氨化在很低的溫水中,制取的己二酸二胺鹽成鹽率在99.9%,幾乎沒有副反應產生。己二酸氨化脫水制己二腈技術難度在脫水的同時會發(fā)生很多副反應,這些副反應主要是己二酸的脫羧和脫水,融熔的己二酸容易分解,生成環(huán)戊酮、水和二氧化碳等,己二酸在高溫下脫羧,生成的環(huán)戊酮在反應溫度下發(fā)生自縮合,生成大量焦油;δ-氰基戊酸和羧基戊酰胺在高溫下環(huán)化,生成仲胺,即己二酰亞胺,進而轉化為己二臘;長時間加熱或者局部過熱時,會生成己二腈二聚物。碳化作用和蘭尼觸媒中毒現(xiàn)象,粗己二腈中存在著一定量的酸性物質,在蒸餾過程中這些酸性物質引起碳化結焦;羧基酰胺的縮合作用,酰胺進行局部熱解脫去水時,生成一種極不穩(wěn)定的異酰胺,它很快分解為腈和羧酸或重排生成仲酰胺。
己二酰胺在磷酸等脫水催化劑存在情況下,樹脂化作用強烈,而且己二腈對溫度敏感,在高溫條件下也容易樹脂化,己二睛的同分異構體,己二睛中含有共軛化合物1-亞胺基-2-氰基環(huán)戊烷或1-胺基-2-氰基環(huán)戊烯。異構體還會在后續(xù)的加氫操作中繼續(xù)反應生成胺, 在加氫催化劑表面縮合,導致催化劑中毒。另外,在尼龍66鹽聚合生產過程中,這些殘留的胺會與己二酸反應生成酸式鹽,影響尼龍66鹽的色澤、穩(wěn)定性, 聚合時導致聚合體斷鏈。
腈化反應器是己二酸氨化脫水制己二腈生產裝置的關鍵設備之一,裝置以鼓泡列管反應器為主,列管段溫度髙,副反應多,列管脫水段己二酸含量太高,鼓泡塔內返混導致反應物在反應區(qū)停留時間過長,而且溫度太高致使列管段結焦嚴重。在反應器前串連一個鼓泡預反應器,降低進入反應器列管段的己二酸濃度還不能從根本上解決問題。
己二酸氨化脫水制己二腈每生產1噸己二腈就要副反應掉250公斤己二酸,產生100——150公斤廢渣,大大增加了原料消耗。
己二酸氨化脫水法合成己二腈的反應過程
12、突破原有技術禁錮才能新生
重啟17年前的己二酸制己二腈工藝,要打破遼化原有裝置的工藝和設備設計技術禁錮范疇,才能真正破解制約裝置運行的系列技術難題。己二酸氨化脫水副反應產生的雜質的去除途徑一是反應過程少生成,二是后續(xù)分離時去除,分離去除通過投入能達到目標值,但是要有經濟性,比如1-亞胺基-2-氰基環(huán)戊烷要控制含量在200-250ppm,要達到幾十 ppm以下可以做到,但是失去了經濟性,而通過工藝和設備的優(yōu)化能在反應過程中,重新設計新型腈化反應器,減少雜質的生成,如果在原有己二酸法制己二腈裝置上,照抄照搬、小改小革,依舊不能解決17年前存在的技術制約難題。
打破原有的技術禁錮,才能基本消除了以原遼化裝置為代表的己二酸法制己二腈弊端,顯著降低己二酸單耗,防止焦油、二聚、二聚體等產生,大幅減少固廢,提升己二腈質量,基本不腐蝕設備,產品中1-亞胺基-2-氰基環(huán)戊烷含量低,裝置可長期運行。只有這樣才能發(fā)揮己二酸氨化脫水合成己二腈工藝路線原料來源廣泛、投資較低和環(huán)境污染一般的優(yōu)勢。
來源:石油化工論壇
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